首钢矿业烧结厂机尾热烟气再利用降本增效

2013-3-18 8:59:06来源:首钢矿业作者:
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矿业公司烧结厂烧结新工艺创新团队通过调研和探索,完成烧结机机尾热烟气再利用改造项目,在稳定烧结机运行的同时降低能量消耗。
    360平烧结机机尾翻矿时产生大量的热烟气,这些热烟气经过除尘器过滤后排入大气,由于生产的波动,这些烟气的温度也在随时变化,有时烟气温度能达到200℃以上,直接影响环冷布袋寿命,如果强制向烟道内兑入冷风,还会造成台车篦条堵塞。针对此问题,烧结新工艺团队发挥优势开展攻关,提出烧结机机尾热烟气进行再利用的思路,减少通过布袋除尘器的热烟气,提高布袋寿命,降低除尘器的负荷,稳定烧结机运行参数。结合全流程检修,团队成员分工负责,组织实施了烧结机机尾热烟气再利用项目。该项目实施后,烧结机机尾除尘管道蝶阀开度由80度调整到60度,风量下降了8万立方米/小时左右,小时省电120度,按小时产500吨烧结矿计算,新系统电单耗下降约0.24度/吨,每月节约电费近5万元。在确保机尾环境的情况下,减少了进入环冷布袋的风量,从而降低了能量消耗。

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