华菱衡钢深挖能源效益

2013-7-19 9:25:23来源:网络作者:
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身处行业“寒冬”,为了尽快扭亏脱困,华菱衡钢于2012年4月份开始推行衡钢振兴计划,将能源列为降成本的重要“对象”。通过一年多时间的推进,华菱衡钢的能源费用大幅降低,截至今年6月份,吨管能源费用同去年一季度相比下降了194元,走出了一条能源管理创效之路。

自推行衡钢振兴计划以来,华菱衡钢一方面争取外部相关政策的支持,并从价格结算入手尽可能降低外购能源的费用,节约基本电费支出;另一方面在公司内部树立系统的节能思想、多角度采取节能措施。降低电耗方面,能源小组在能源创效管理过程中狠抓电的损耗,通过计量管理使电损率由1.25%降到了1.12%,按该公司每月8000万度用电量来计算,每月可节电10万度以上。与此同时,该公司各生产单位也根据实际情况频频“出招”,节约用电。如,炼钢分厂从调渣入手,努力攻关以降低电耗,目前已初步见效;各大轧管分厂充分发挥技术优势,生产时采取降温轧制,并加强用电设备的管理,减少设备在停产时的空转现象;能源分厂加大技术攻关力度,改造压空系统相关设备,控制压缩空气电耗。多措并举之下,华菱衡钢吨管用电量由去年3月份的807度降低到了今年6月份的706度。

天然气在钢铁企业的生产中也是个消耗“大户”,为降低天然气成本,华菱衡钢抓住高炉煤气放散率这一关键,着力提高高炉煤气利用率来降低天然气消耗。首先,狠抓新投产的180分厂生产,增加煤气使用量;其次,狠抓能源分厂混合煤气热值管理,在保证正常生产的前提下,降低混合煤气热值,加大煤气使用;再次,重点抓高炉煤气提纯项目的安全稳定运行。通过这些手段,该公司高炉煤气放散率由以前的33%降低到了20%,吨管天然气消耗从100立方米降到了75立方米。

此外,华菱衡钢还千方百计降低水的损耗,严控跑、冒、滴、漏现象,使水损率从去年的10.5%降到了目前的8%。在振兴计划的实施推动下,该公司上下集思广益,努力从能源中深挖创效潜力,其吨管能源消耗逐步下降,从去年一季度的630公斤标煤降至今年6月份的557公斤标煤,极大地助推了企业降成本工作的开展。

 
 

 

(关键字:华菱衡钢 降成本)

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