河北钢铁承钢吨钢降本270元的秘诀

2014-7-3 9:29:24来源:网络作者:
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5月份,河北钢铁集团承钢公司通过提高设备性能和原料稳定率、优化产品结构、提升能源利用效率、开展技术创新和优化等措施,实现吨钢降成本270.28元。

烧结机品位稳定率创新高

5月份,承钢炼铁厂烧结机一车间通过优化原料结构、加强生产环节衔接、强化标准化操作等措施,品位稳定率同比提高10.12个百分点,创历史最好成绩。

该厂烧结机一车间制定了14项提高品位稳定率的措施,对烧结机原料结构进行优化,提高低价料比例,在变料时严格按照变料应急预案执行,减少烧结机变料对烧结矿质量的影响。该车间主要采取的措施包括:优化放灰程序,并在除尘灰皮带上增加打水装置,稳定除尘灰配比,大大降低了除尘灰配加量波动对烧结矿质量的影响;优化烧结矿的冷却制度,加强环冷风机风量控制,稳定自身返矿配比;管理前移,加强配料工对混料、熔剂、燃料、返矿等质量的监控,对目测粒度或外观异常时立即取样送化验室分析,并对相应物料进行及时调整。此外,他们对重点设备进行优化,对配料6号、8号白灰斗螺旋进行改良,稳定了钙灰、镁灰的配比。各岗位严格按照“标准化、定量化、趋势化”制度进行操作,大大提高了烧结机品位稳定率。

服务下移助高纯V2O5增收

5月份,承钢钒钛分公司生产高纯粉剂五氧化二钒35吨,每吨较普通粉钒价格高出约0.6万元,创效20余万元。

该公司干部职工解放思想,转变观念,技术人员坚持对车间管理、服务、考核“三到位”原则,服务重心下移,贴近一线指导生产操作,和车间人员一起解决生产线上存在的技术难题。通过不断优化工艺技术指标,强化上道工序对下道工序的服务意识,进一步加大产线对标力度,加强生产现场工艺控制管理,实现了生产的稳定顺行。

生产线掌握控成本主动权

“调度室,调度室,下一个轧制辊役坯料温度有变化。为了保证机时产量,请提前联系确保煤气压力!”“收到,收到,我即刻与总调联系,确保煤气压力稳定!”5月30日,在承钢1780mm生产线生产调度室,调度员正在与现场生产联络。

原来,不同温度的坯料入炉后,只有煤气压力适度,才能在规定的时间内出钢,使机时产量达到最高、吨钢加工费降到最低。经过对标,承钢热轧卷板事业部认真分析装料情况、热装率和轧制规格等因素对成本的影响。各道工序提前协调,将问题提前反馈给调度室,由调度室统一安排与调整,在控制成本上掌握了主动。

与唐钢不锈钢、鞍钢鲅鱼圈对标后,该部在轧钢加工费上实现了二连降。为了实现第二季度扭亏为盈目标,该部以产线对标为抓手,为降低1780mm生产线加工费确定了8项攻关项目、86项措施,不但加大了工序之间互相配合、服务的力度,还使100余名技术、设备人员贴近产线,为车间提供技术支撑。

“在与同类型生产线对标后,我们利用轧制力来提高卷板的变形热,进而降低加热温度。这个办法很管用,加热温度比以往降低了10摄氏度左右!”轧钢车间主任王猛介绍说。他们还确定了在轧制2.0mm厚度规格以上卷板时,按照温度控制下线进行烧钢的办法。这一办法实施后,吨钢高炉煤气消耗降低了10.56m3,吨钢混合煤气消耗降低了3.65m3。

5月份,1780mm生产线的加工费较目标降低0.64元/吨钢。下一步,该厂将在与日照钢铁对标的基础上,将SS400钢种的生产费用降低50元/吨,缩短交货周期,降低库存量,提高发货速度,将产线成本费用控制水平提升到一个新的高度。


 

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