京唐公司炼铁部QC小组攻关结硕果

2015-11-26 10:20:10来源:网络作者:
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近日,2015年河北省QC优秀成果奖揭晓,京唐公司炼铁部取得了优异成绩。“高炉联合泵站炉体A系统冷却性能优化”课题获得一等奖;“降低高炉料仓粉尘排放浓度”“提高高炉干湿焦冶炼转换稳定性”课题分别获得二等奖。

团结攻关提升冷却效果。京唐炼铁部两座高炉联合泵站A系统闭式冷却塔是对高炉冷却壁、炉底的冷却水降温的设备。由于使用时间长,管道表层结了厚厚的垢,影响了降温效果,对高炉稳定运行产生了一定影响。炼铁部设备工程室设备主管贾风、检修计划工程师于占忠牵头成立了QC小组,开展专项攻关。他们细致分析冷却的每一个环节,查找影响冷却效果的每一个因素,一起研讨论证,最终小组成员找出了影响冷却效果的两项主要原因。一是闭式冷却塔外部喷淋水为工业水,水中钙含量高,极易在冷却水管道外壁结垢,影响冷却效果。二是冷却管为碳钢材质,导热性能差。找出原因后,小组成员经过研究,把碳钢材质的冷却水管更换为紫铜水管,同时,把工业冷却水更换为除盐水。紫铜水管虽然比碳钢水管价格高,但更换后,冷却效果提升,目前9台冷却塔运行就能达到10台运行的效果,大大节约了水费和电费,减少了降温填料的使用量。同时,延长了设备使用寿命,月均降低成本60多万元。

齐心协力降粉尘。炼铁上料系统的物料在装料、转运、筛分的过程中极易产生扬尘,影响环境。炼铁分厂上料班组职工成立QC攻关小组,确立了“降低高炉料仓粉尘排放浓度”的课题。小组成员从原料入仓、原料转运、原料筛分等每一个环节入手,逐项查找原因,逐项解决问题。一是加强与原料场、焦化的联系,始终保持仓位在较高的水平,避免在往料仓灌料的过程中,造成物料破碎。二是综合研究每一个除尘点位,进行优化。三是在除尘管道的弯头部位,采用了一种耐磨料弯头,避免除尘管道磨漏造成扬尘。通过改进,上料除尘系统大大改善,同时减少了弯头损耗。

科学攻关稳定高炉生产。在高炉生产过程中,由于高炉和焦化检修不同步,高炉不得不配加一定比例的湿熄焦。湿熄焦配加到高炉后,影响高炉的透气性,造成高炉被迫退负荷,既影响产量又增加成本。于是,炼铁分厂成立了QC攻关小组确立“提高高炉干焦与湿焦冶炼转换稳定性”的课题,通过分析每次配加湿熄焦的炉况、召开研讨会、组织作业长写心得等方式,深入研究此项问题。经过反复的研讨,总结出配加湿熄焦期间高炉的参数调整最佳参考数据,制定了应急预案。在配加湿熄焦期间,高炉退负荷幅度降低了0.19,为高炉顺稳运行提供了保证。


 

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