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截至26日,烧结厂已生产859.64万吨入炉烧结矿,加上因一烧、三烧大修停产22天影响的20万吨产量,烧结厂已顺利实现878.72万吨的上半年达产进度,同时能耗降低5.02%。
1772万吨,这个年达产数字是烧结职工以前从未达到的高度。只有烧结矿产量增加,高炉才能减少高价矿配用量,这是公司铁系统降低成本的关键。
公司今年增加了委粉、加粉等权益矿的使用,原料结构发生了很大变化。该厂加强配矿及烧结实验研究,开展武钢常用铁矿石烧结基础特性研究,收集大量公司权益矿的数据,经分析计算比对后,提出“加粉与同化性较好的南非粉、钮粉搭配,委粉与粒度较好的南非粉、FMG粉搭配”的配矿框架。
技研室开展铁矿石烧结性能试验研究,摸索出合理的熔剂、燃料配比、水分含量、机速水平、废气温度等参数,为烧结生产提供数据支持。实际操作中各车间不断总结、对比、分析工艺参数,厂生产技术部提炼后进一步指导配矿,将权益矿对产量的影响降至最低。
在增产的同时,该厂还动员全厂职工降低烧结工序能耗。该厂从标准化着手对降低工序能耗作出具体规定。调度室每班与铁厂紧密联系,掌握高炉信息,科学组织烧结机运转,使大型设备启停受控;颗粒灰能改善混合料制粒,可以有效降低公司权益矿对产量的影响,提高了台时能力。