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9月4日上午,舞钢公司二炼炼钢车间的炼炉即将出钢,职工们先在出钢前放出了一些渣。“这样就能避免炉门跑钢,从而提高回收率。”该车间一位负责人说。
受国际金融危机及国内需求不足的影响,舞钢公司遇到订单减少等生产经营难题。为此,今年该公司在加大创新和销售力度的同时,不断挖潜,进一步降低生产成本,提高产品竞争力。
在炼钢过程中,如何提高钢铁回收率是摆在二炼炼钢车间干部职工面前的一道难题。其中,炉门跑钢问题最为突出。对此,他们进行专项技术攻关,最终摸索出了上述出钢前放渣、合理控制留钢量、控制钢水过氧化等得力措施,使炉门跑钢现象得到了有效控制。
该公司的钢是用一定比例的铁水和废钢炼成的,科学配比出两者的量,才能更有效提高回收率。经过长时间的攻关,他们一改先前固定的配方,将来料细分成低价杂料与高质料,根据铁水量调整入炉配料。当铁水充足的时候,他们就增加社会废旧物资钢、切割渣、除尘球等低价杂料的吃入量,相反,则增加板边、精料等高质料的吃入量。
他们在精炼工序中还加入坯头、板边等,在保证钢铁料回收率达到100%的同时,避免了合金的氧化损失。此外,该车间还对各消耗指标进行严密监控,各项成本推行日核算、月总结,每周还召开班组长会进行分析总结,查找不足,不断寻找新的挖潜点。
通过一系列措施的实施,该车间的钢铁料消耗逐月降低,并创出钢铁料单耗控制最高水平。今年前8个月,他们仅通过提高回收率一项就节约1000多万元。
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