首钢京唐能环部热电分厂狠抓工艺管理降发电成本

2013-8-1 10:02:29来源:中商网撰写作者:余亚萍
投稿打印收藏
分享到:

“每天用心去工作”,是今年京唐公司能环部党委开展的主题教育活动,能环部热电分厂把活动落实到节能降耗等重点工作之中,通过对标挖潜、工艺优化、技术改造等一系列措施,促进了各项技术经济指标稳定提升。上半年,300兆瓦机组自发电量累计完成22.68亿千瓦时,完成年计划的51.56%,平均作业负荷率达87%,比2012年提高4.7个百分点。尤其是3月份作业负荷率高达95.732%;发电成本每千瓦时仅为0.243元,比去年降低了0.07元。

合理推进工艺优化。在合理用能方面,为保证发电的安全稳定性,他们优化空压机运行方式,增加了仪表压缩空气后备供应能力,提升仪表压缩空气管网的经济性,自2号锅炉除尘输灰改用公司综合管网压缩空气后,每月可节约自用电量22万千瓦时。同时,合理停用锅炉连、定排污,通过对定、连排运行方式的观察、水质的监测,并考察其他电厂排污系统的运行方式,摸索出逐步减少排污量的运行方式,控制水质指标在允许的前提下,直至全部关闭,减少了能源的浪费,提高了热效率,平均每天减少排污约100吨,月节约成本3万元左右;在环保指标控制方面,他们着力推行锅炉低氮燃烧优化,合理配风,控制氧含量、飞灰碳含量,减少了脱硝喷氨量并延长了催化剂的使用寿命,单月液氨用量由1月份的317.62吨降到了165吨,在满足二氧化硫和氮氧化物排放标准的同时,大幅降低了排污缴纳费,不断深化降成本增效益工作。

加快推进技术改造。结合1号锅炉C修,热电实施点火枪冷却风改造,将运行方式改为在停、点炉过程中送风机风源稳定提供机组点火枪冷却风,机组正常运行后,点火枪冷却风源由一次风机的冷一次风源提供。实施改造后,每次停、点炉过程可减少一次风机运行时间20小时,可节电25000千瓦,降低了电耗节约了成本,每次可产生效益0.65万元。

全力推行精细化操作。他们根据焦炉煤气、高炉煤气比电煤价格低的特点,不断调整运行,并采用煤来填平补齐的方式提高机组运行的经济性,但要实现效益的最大化,对职工的精细化操作提出了更高的要求。为此,他们在岗职工密切关注主汽压力、温度及排烟温度等关键参数的变化,及时调节保证锅炉负荷、参数的稳定,维持稳定过渡。同时,安排停运一台35吨每小时锅炉,将其高炉煤气量转给300兆瓦机组掺烧。目前,煤气掺烧比提高了7%,为高焦气的“零”放散做了贡献,全厂平均发电标煤耗率也降低了每千瓦时6.96克、原煤耗降低了每千瓦时43.3克。为加快降低发电成本,他们还合理调整锅炉吹灰频次,通过精准控制,在保证炉膛不结渣的情况下,将每天吹灰3次降低到每天2次,每天减少蒸汽用量10吨左右,月节约蒸汽用量300吨。
 

(关键字:首钢 京唐 发电 成本)

(责任编辑:00866)