7月份,攀钢钒炼铁厂在渣罐保产形势严峻,风机跳闸以及使用水熄焦和北部焦影响成本的情况下,通过不断优化生产技术指标和物料结构等措施,降生产成本5400万元,走好了下半年降本增效第一步。
该厂在认真总结上半年降成本2.08亿元的好经验、好做法的基础上,进一步完善成本分析制度,通过同比和环比,深入分析生产指标和成本变化情况,找出实际成本与目标成本的差异及其原因,及时制定解决办法。该厂牢牢牵住降本增效的“牛鼻子”,以高炉焦比、煤比和铁损等关键指标为重点,开展技术攻关,立足外界原燃料条件,认真抓好上下部调剂,合理稳定分配煤气,改善煤气利用率;充分发挥双枪喷煤风管的作用,在不断提高喷煤能力的同时,保持喷煤均匀合理。7月份,该厂喷煤比达到了140.23kg/t,其中1号高炉的喷煤比突破了150kg/t,创历史最好水平,为全厂实现降低焦比和燃料成本夯实了基础。
围绕优化物料结构,该厂高炉工序深入开展高配比钒钛磁铁矿高强度冶炼系统技术研究,不断提高钒钛矿的使用比例,充分发挥攀钢自有资源优势;积极探索合理的料制,增加小块焦和小粒级烧结矿的用量,最大限度实现了经济冶炼。烧结工序不断优化配料,加强过程控制,努力提高烧结矿的产量、质量;充分利用硫酸渣、脱硫渣、瓦斯灰以及除尘灰等“三废”物料,努力降低烧结矿成本,为高炉提供“经济炉料”。
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