近日,集团邯钢公司中板厂自行设计、开发的"雾化"烟尘抑制新工艺成功上线,不仅成功解决了轧机"红烟"现象,而且循环水消耗量仅为传统工艺方法的1/15。该工艺方法应用于国内外轧机烟尘抑制尚属首例。
该厂轧制工艺属于热轧,在高速轧制过程中,会产生大量微小的氧化铁粉,犹如一团"红烟"笼罩。由于这些微小颗粒质量轻,极易飘散,不仅造成厂房内环境设备卫生变差,还会对润滑设备、轴承、管路接头造成较大影响;因其具有导电性,对电气设备特别是自动化控制设备有不可预见的危害。目前,国内外板材生产企业烟尘抑制设备,传统方法采用的是循环水,常造成钢板轧制过程中温降速度过快,造成头尾过冷现象,影响钢板板型和性能,成为了本行业的矛盾"难题"。
今年6月份,该厂针对这一行业"难题",专门组建了中板线轧机烟尘抑制攻关队,多次召开研讨会,最终谋划出一个创新的方案,用浓密的水雾取代循环水来抑制烟尘。该工艺采用一套循环水加压缩空气装置,根据射流原理,利用压缩空气把循环水打成细小的水滴,形成一道立体雾幕,将烟尘有效拦截住。该厂还自行设计和编写了软件程序,实现了人机交互(HMI)自动控制。
经过一个多月的试运行,轧制过程中产生的"红烟"现象被有效杜绝,轧机周边设备环境明显改善,并大大节约了生产用水消耗。
(关键字:邯钢 中板 热轧)