今年,重钢中厚板厂在由技术科、生产科、4100mm宽厚板生产线热轧作业区等单位成立联合攻关组参与“降加热炉烧损”攻关活动不断调整思路,采取措施,扎实推进,系统攻关,努力挖掘钢坯降损潜力。1~10月份实现效益300多万元。
据了解,钢坯加热温度高,会产生较大的钢坯烧损和燃气损失,还会使氧化铁皮增厚且不易清除,从而导致待温时间加长,影响轧制节奏。待温过程晶粒的回复和长大,还将影响钢坯力学性能。
该攻关活动通过对大量的加热温度和实际轧制情况的数据摸索,制定新的加热工艺,对不同钢种、断面轧制控制情况优化目标出炉温度,以及各段加热时间、温度设定及热负荷分配、炉内氧化气氛、风煤比配置等方面进行优化。攻关活动采取高温度快速加热,缩短钢坯高温段加热时长的方法,合理设置均热段时间,保证加热均匀,同时与计划员密切配合,优化生产计划,降低加热控制难度。
出炉温度降低之后,攻关组成员不断对加热效果、轧制效果进行跟踪、分析和评价,持续对各钢种、规格的加热温度设置进行修正、改进,防止对轧制造成负面影响,同时增加工艺抽查力度,保证工艺流程的严格执行。
通过攻关,目前普板、普船等钢种的加热温度相比去年下降50℃~70℃,高船、低合金等钢种的温度下降40℃~60℃,并保证了块品种率、性能、钢板表面质量等指标稳定在高水平状态。1~10月,4100mm宽厚板生产线加热炉烧损率为1.17%,同比2013年烧损率1.35%降低了0.18%,仅降低烧损率一项就实现效益300多万元。
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