面对2015年严峻的生产经营形势,如何在降本空间越来越小的情况下完成降本指标?鞍钢集团攀钢钒热轧板厂点维作业区卷取点检组的10名职工,化压力为动力,在日常工作中主动出击,精心维护好每一个设备,用心提出每一条合理化建议,尽心做好每一项技术攻关,为实现降本目标打下坚实基础。
在日常维护中掘金
8月27日,厂房外细雨霏霏,格外凉爽。厂房内,卷取点检组组长徐志刚正忙着组织人员对3号卷取机助卷辊的万向接轴注油。尽管天气已经凉爽了许多,但在助卷辊下狭小的空间里,钢卷的余热还是让徐志刚的额头上渗出了大颗大颗的汗珠。
助卷辊的万向接轴,以前两三个月就要更换一次,更换一次的费用高达2.8万元。为降低成本,卷取点检组的成员们分析后发现,万向接轴更换频繁的原因主要是在轧钢过程中,助卷辊周围的温度过高,万向接轴内的润滑油被烤化流失或蒸发掉,使得接轴出现干磨,从而导致万向接轴磨损加快。为此,他们修改了作业标准,将注油时间由以往的15天一次,改为每周注油两次。通过增加注油次数,现在,万向接轴6~12个月才更换一次,一年可节约成本10万元。
其实,通过像这种强化日常维护、降低设备成本的例子,还有很多。如卸卷小车托辊轴承损坏,升降滑板磨损后产生卡阻,间隙增大等问题,都会导致钢卷在卸卷过程中出现抽芯。抽芯部分不是被切除掉,就是到精整线上线重卷,造成了生产成本的增加。针对这些问题,卷取点检组的职工们通过认真观察、对症“治疗”,不仅延长了设备的使用率,而且还保证了产品的质量,节约了生产成本。
从技术攻关里挖宝
在轧线的9号台里,卷取点检组点检员丰仕银正坐在电脑前,不停地挪动着鼠标,查看控制参数。
“每班轧制的钢种、规格有很多种,而每一个钢种、每一种规格,轧制的参数都不一样,如果不及时调整,就有可能轧出废钢。”丰仕银介绍道。因此,进行卷取状态曲线分析、检测、标定,及时对设备功能设定参数优化、调整,是丰仕银及点检组电气成员们每天的必修课。
今年第一季度,在轧制过程中,老是出现建张后张力不足的情况,使得带钢尾部失张及钢卷尾部塔形。为解决这一难题,该点检组成立了攻关小组,与厂相关科室、专业密切配合,对不同钢种、不同规格产品的轧制情况进行连续跟踪,采集到大量数据进行统计、分析。根据钢种制定出不同的卷钢模式,逐步减少钢卷尾部失张、塔形现象;同时,优化3号、4号导板尾部定位时序参数,及时恢复稳定侧导板定位精度,减少了侧导板夹死带钢现象。第二季度,该作业区质量缺陷封闭、改判降级损失降本就达到17.2万元,各类钢卷塔形封闭及失张减少了300余吨,降低损失20余万元。
向精细管理要效益
“过一会就停轧定修了,你安排一个人去擦擦激光检测仪。”9月10日,在点维作业区维护甲班的班前会上,卷取点检组点检员冯单发对当班班长嘱咐道。激光检测仪是检测带钢信号、控制机组动作的关键设备。由于现场生产时水雾、氧化铁皮、粉尘等影响,镜面会形成水垢导致检测不准,不仅影响到设备的正常运行,而且还会产生严重的质量事故。
该点检组认真开展设备的“6S”管理,坚持每班利用停轧时间对带钢表面质量检测仪、激光检测器等关键点的检测环境进行清扫、擦拭,对辊道冷却水位置检测仪的角度进行整理、优化。
“强化管理后,现场仪器仪表的检测环境好了,误检、误报、漏检等失真现象也跟着减少,第二季度比第一季度降低了11.5万元的生产成本。”该点检组组长徐志刚说道。
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