板材热连轧厂1700生产线粗轧R2、R3轧机除尘系统,由过去的风机除尘方式改为水除尘,经过一个月的运行,各方面指标均达设计要求。此套水除尘系统和原系统相比,每年可降低运行及维护费用几十万元,节能效果显著。
原R2、R3轧机除尘方式为风机除尘,即在轧机出口设有抽风罩,除尘风机通过管路与抽风罩连接,利用风机吸力将灰尘等吸走,达到除尘效果。该系统采用两台功率为75KW的电机驱动,年耗电量约130万千瓦时。维护系统备件、人工等费用约10万元。此除尘系统2004年设计安装,现已运行12年,由于设备比较陈旧,运行不稳定,且管路腐蚀严重,已无法满足现场除尘需求,急需更新换代。
今年初,该厂决定将R2、R3轧机除尘系统改进作为年修的重点项目之一。为此,1700生产线机械流体作业区多次召开专题会议,并参照2300生产线轧机水除尘系统进行改进,并与专业厂家多次沟通,反复对系统的安装位置、水量、喷水角度、水嘴参数等进行校对。4月份,前期设计工作结束,进入生产制造阶段。与原除尘风机系统相比,该套水系统优势明显,具体表现在,能耗低、结构简单、便于维护、除尘效果好等。
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