攀钢从高炉废渣中回收钛资源

导读: “停止送氯气!”12月21日18时21分,随着现场指挥人员的一声令下,攀钢高炉渣低温氯化中试线热负荷试车一次成功,并首次产出四氯化钛600公斤。
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“停止送氯气!”12月21日18时21分,随着现场指挥人员的一声令下,攀钢高炉渣低温氯化中试线热负荷试车一次成功,并首次产出四氯化钛600公斤。

目前,项目组正根据试车中发现的问题,提出相应的整改意见和方案,使高炉渣低温氯化中试线尽快正式投运。

攀西地区有丰富的钛资源,但其为岩矿型的钒钛磁铁矿,开发利用极其困难。一部分钛资源随炼铁时产生的高炉渣排出,占地堆放,另一部分藏在表外矿中无法提取,致使目前钛资源利用率仅为15%。

有效提取高炉渣中的钛,是世界性难题。攀钢高炉渣二氧化钛含量高达21%至25%,每年进入高炉渣中的二氧化钛总量达70多万吨。攀钢根据多年的研究结果及进展,采用“高炉渣高温碳化——低温氯化”工艺,建设中试规模的生产线作为产业化研究平台。该工艺可有效回收高炉渣中70%以上的钛资源,其最终产品四氯化钛是生产氯化法钛白粉和海绵钛的直接原料。

高炉渣低温氯化中试线项目一旦取得突破,将有望形成产业化的具有攀钢资源特色的独有成套装备技术,使攀西钛资源的综合利用率提高到50%左右,实现高钛型高炉渣中钛元素的经济、规模、高效利用。

该中试线负责人称,为使攀钢高炉渣中的二氧化钛成功提取出来,从12月16日点火投料起,攀研院、攀冶公司、设备厂家等多方携手连续鏖战5昼夜,使中试线试车投入的4吨碳化渣“化身”为600公斤四氯化钛。

攀研院有关负责人说,此次高炉渣低温氯化中试线热负荷试车成功,标志着高炉渣低温选择性氯化制备四氯化钛项目取得阶段性进展,意味着高炉渣“高温碳化——低温氯化”工艺的产业化流程初步打通,攀西钛资源综合利用又迈出了坚实的一步。

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