河北钢铁邯钢自动化部铁前组充分发挥技术优势,从硬件和软件两方面入手,降低维护成本,取得了显著成绩。
5高炉的自动控制系统采用了西屋DCS系统,投产8年,硬件故障逐步显现。更换1块电源模板需要2万元,升级控制器主板需要6万元,而且备件订货周期还很长,至少需要半年,严重制约高炉稳定顺行。该组认真研究后决定淘汰这套“独生子”设备。他们提前谋划,利用48小时检修时间,就将该系统顺利改造为罗克韦尔PLC控制系统。改造完成后,维护费用同比下降了60%,备件通用性明显增强,运转率较以往同期提高了4个百分点。
不为人所熟悉的计算机软件中其实蕴藏着巨大的效益增长点。他们在详实综合调研后,用软件改进高炉上料布料方式,高炉利用系数提高了0.01。他们先后优化完善了热风炉自动燃烧控制、热风炉自动换炉等11个项目的功能程序,显著降低了煤气消耗。该组还大力推行远程网络控制模式,“零距离”处理现场自动化控制系统故障。技术人员接到岗位故障报告后,在值班室通过远程连接就可消除现场故障。据统计,每一次通过远程网络控制处理故障可节省路途时间10分钟。他们还远程监控至关重要的UPS、主控制器等重要设备的运行状态,避免了系统出现失电控制瘫痪等异常情况。
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