<h1>本钢板材炼铁厂于细微处降成本</h1>
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	<span>2014-8-26 11:22:03</span>来源:<span>中商网撰写</span>作者:<span>杨军</span>
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		<ul>
			<li><b class="v2_content_ico04">导读:</b></li>
			<li>对常用设备进行在线修复,对损耗备件实施材料替代,本钢板材炼铁厂在紧紧抱住高炉长期稳定顺行、降焦比降燃料比这个“西瓜”的同时,抓“芝麻”效益,创“滴水”价值,着力做好于细微处降成本工作</li>
		</ul>
		<ul>
			<li><b class="v2_content_ico05">关键字:</b></li>
			<li>本钢   降成本</li>
		</ul>
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	<div class="over_x"><p style="text-indent: 2em">对常用设备进行在线修复,对损耗备件实施材料替代,<b>本钢</b>板材炼铁厂在紧紧抱住高炉长期稳定顺行、降焦比降燃料比这个&ldquo;西瓜&rdquo;的同时,抓&ldquo;芝麻&rdquo;效益,创&ldquo;滴水&rdquo;价值,着力做好于细微处<b>降成本</b>工作。</p>
<p>今年以来,板材炼铁厂通过优化高炉操作,不断降低焦比、燃料比;进一步提高烧结作业率,降低生铁含铁料结构成本;进行烧结杯试验,降低成本;深入推行全员设备管理,安全、优质、高效、低耗完成了各项设备检修任务。通过这些举措,该厂抱住一个个降成本的&ldquo;西瓜&rdquo;。为了实现企业效益最大化,该厂还坚持抓大不放小的原则,在全体职工中大力开展细微处降成本工作。</p>
<p>做大&ldquo;芝麻效益&rdquo;,大力开展设备在线修复工作。该厂露天设备较多、台套多、现场设施复杂等,任何一台主要设备出现故障或者事故,都会影响到整个生产大链条的稳定顺行。为此,各车间积极行动,大力开展设备在线修复工作。以新一号高炉车间设备在线修复为例,目前,新一号高炉车间有4台DN250mm气动阀,均为进口设备,单台价值14万元。今年4月份,有一台损坏,如送厂家修复,仅修复费用就达5万元,且往返时间较长,影响正常生产。为此,该车间组织专业技术人员及生产骨干集思广益,最终决定在线修复设备。通过精密测量和反复实验,该车间自制一套组合密封阀,仅用3天时间就修复完毕,既节省了修复备件费用,又最大限度降低了对生产的影响。</p>
<p>抓小促大,大力实施钻杆材料替代工作。该厂现有4座高炉,每次出铁水都需要用安装上钻杆的开口机打开铁口。每根钻杆造价735元,每月仅新一号高炉车间就需消耗340多根钻杆,全年至少需支出备件采购费用300万元。为此,该厂机动科会同车间专业技术人员及生产骨干,积极想办法,通过采取加强开炉操作技术、优化泥炮成分等措施,使每根钻杆造价降低了471元。据统计,仅此一项,该车间全年就可降低成本190多万元。</p>
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<p>(关键字:本钢   降成本)</p></div>
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