日前,方大九钢轧钢厂棒材车间轧机活套改造获得成功,取得了显著成效,为轧机倍增活力。
据了解,轧机活套是轧机轧制运行过程中的一个重要环节,具备送钢、提钢、护钢三大功能。在工作过程当中,轧机活套经常粘渣,从而导致滑轮卡死,送钢不顺,提钢乏力,严重影响轧制的产量和质量,甚至会出现跑钢引发安全事故。以往活套出现问题,总是采取“头痛医头、脚痛医脚”的方式,并不能彻底解决这一难题。该厂经过细致观察、反复琢磨,发现造成这一状况主要原因是卡栓式的轮轴由于间隙过大,容易积存粘渣卡死轴承;滑轮是圆柱形的,一旦轴承卡死,钢筋就会跑偏,活套的提钢拉力失去平衡;活套上的套臂较短,一旦拉力失去平衡,造成套臂脱套,被迫停机。针对以上问题,该厂提出了一系列改进方案。一是利用高线报废活套上的螺丝紧固轴承加以改造,安装在活套上,大大减少了轴承两端的间隙,粘渣不再卡住轴承;二是将圆柱形滑轮改为凹槽形滑轮,增大护钢能力,减少跑钢几率;三是将套臂长度增加10cm,提高了脱套的保险系数。上述举措实施以来,试运行效果良好,棒材活套改造取得圆满成功,降低了故障率,获得了员工的一致好评。
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