一年来,在金川集团公司的大力支持下,金川镍冶炼厂取得提前3天完成14万吨电镍生产任务,电镍同比增长9.6%,精炼镍回收率、闪速炉镍回收率、顶吹炉镍回收率分别同比提高0.021个百分点,0.03个百分点,0.02个百分点。
今年以来,面对有色行业日益严峻的生产经营形势,金川镍冶炼厂遇到了前所未有的困难,一是原料杂质高、成分复杂、生产组织难度加大。二是政府和市民对环保工作提出的新要求。三是6万吨镍电解系统能否按公司计划实现达产达标。四是下游客户对镍产品提出了多元化的需求。
面对种种压力,该厂果断决策,组织技术力量,加大对原料除杂的技术攻关力度。经过近半年的研究治理,生产系统除砷工作取得阶段性成果,产品中的砷含量得到有效控制,产品质量得到稳步提升。同时,通过对火法排放系统的进一步完善,对湿法系统废水分类回用的改进,从源头上对超标排放进行了治理,基本实现了废水、废气的达标排放。
经过全体职工的不懈努力,在6万吨镍电解系统实现全面达产达标的同时,该冶炼厂从公司大局出发,审时度势,及时对生产组织、产品结构进行调整,以适应快速变化的市场需求,着力开展自产料和外购料分开处理论证,积极展开军工用镍、炼钢用镍、电镀用镍、普通电镍、含硫镍产品等生产性试验攻关,成功开发出了造币行业特殊需求的1×1英寸小块镍。
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