山西三元炭素有限责任公司能耗达国内领先水平

2014-2-10 9:33:22来源:山西日报作者:
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抓好技术创新优化工艺设备

山西三元炭素有限责任公司强化管理,创新技术,优化工艺,使单位产品综合能耗下降到0.45吨标煤左右,相当于同行能耗的30%,达到国内领先水平。

该公司把节能降耗工作作为一项重要任务来抓,实行公司、车间、班组三级管理体制。公司设能源管理领导小组及其专职管理机构;车间设置能源管理小组;班组设立能源管理员,这样形成三级能源管理网络。实行能源消耗定额管理,公司与部门签订节能目标责任书,将节能任务目标层层分解,把能源消耗与工资薪酬、效能挂钩。

 炭素行业的生产能耗既有动力能耗,又有工艺能耗,而且工艺能耗占总能耗的87%;要想降低能耗,必须在装备工艺上做文章。公司将成型车间混捏机由普通单层锅改为双层混捏设备预热混捏机,提高了工作效率,达到了节能降耗的目的。改造后每吨糊料耗电量由22千瓦时降为14.5千瓦时,较普通单层锅节电率达34%。

他们将焙烧炉进行技术改造,充分利用了热源,既节能又环保。已获国家实用新型专利。改造后,焙烧品生产周期由35天缩短到现在的18天。投产以来,累计已节约5000吨标煤,减排CO21.2万吨。与此同时,他们还把温度调控系统由原来的人工检测调节改为自动检测调控,既提高了能源利用率,又使产品上下质量均匀,产品合格率大幅度提高。公司投资300万元对厂区重点耗电设备进行变频节能改造,还进行了机加车间车床的数控化改造和车间设备改造。改造后年节电率为14.3%,年节电量约79万千瓦时。

(关键字:山西三元炭素 能耗)

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