元宝山,覆新装,易门铜业大改观,生态林,示范园,山更青来水更绿。强技改,巧攻坚,吃粗吃杂效益红,抓对标,促改革,打造‘三最’(最努力、最赚钱、最幸福)氛围浓……”一路走来,云南铜业易门铜业求生存,在关键技改中涅槃新生;谋发展,跨过国家产能门槛华丽转身;创一流,产品产量、经营利润连创新高。“小而美”的背后,是把握时代机遇的坚毅果敢,是永不满足的拼搏进取,是追求“三最”的底气、灵气与士气。
1. 底气:致胜的“关键一招”
命运的十字路口,是随波逐流,还是勇立潮头?
2010年,国发7号文《关于进一步加强淘汰落后产能工作的通知》下发,刚刚经历金融风暴的易门铜业来不及喘息,又面临着一场生死抉择。
“2014年之前,易门铜业使用的两台12.5m2铜冶炼密闭鼓风炉经过多次技改,产量达3.5万吨。”易门铜业熔炼分厂厂长余小吕介绍说,“虽然产量取得突破,但鼓风炉工艺属于国家明令限期淘汰的落后产能,易门铜业面临着生存还是毁灭的抉择。”
一场关于生存的变革悄然拉开序幕。2012年,经过多方政策争取,易门铜业5万吨技改项目改造获得批复,采用我国自主知识产权的富氧底吹炉熔池熔炼工艺。2014年4月,该项目建成投产。此后两年,易门铜业充分挖掘该工艺特点,吃“粗”吃“杂”,成本竞争优势逐步凸显出来。
为进一步提升企业市场竞争力,在上级公司的支持下,易门铜业加快上马10万吨粗铜环保技改项目,坚持“先易后难、盯死主线、牵牛鼻子、啃硬骨头”的施工策略,打响了底吹炉闪击战、余热锅炉持久战、转炉攻坚战 “三大战役”。
“活下去”是全体易铜人共同的意识。经历了几次技改的熔炼分厂底吹炉工区长费云忠直言:“不敢有一丝大意,干好了才能有饭吃。”易门铜业先攻下“外围阵地”,在停产前建成化学水站、危废中转库、混料仓等,启动长周期制酸、制氧系统。2017年2月10日,公司正式进行底吹炉本体改造,同年4月19日,10万吨粗铜环保高效技改项目建设完成,一次性点火投料成功,迈进了年产10万吨粗铜产能的新时代。
一组时间刻画着当时改造的艰辛。10个月的建设,68天停产对接,工期提前72天,停产时间缩短22天,投产1个月达产,实际节省投资3000万元……
从2017年起,易门铜业实现了利润四连增:从1.46亿元、2.02亿元、2.31亿元再到2.56亿元。时来易失,赴机在速。易门铜业在“变”中求生,在“变”中求强,在“变”中取胜。
2. 灵气:经验与活力的创新
易门因水而美,因矿而兴,早在清朝康熙年间,铜矿采冶就欣欣向荣。当现代化冶炼技术和管理理念引入进来,易门释放出更为强大的动能。易门铜业这个利润超亿元的企业,正式职工不足500人。
在易门铜业渣浮选作业区,工人师傅摇杆操作,30余吨的渣包沿着轨道驶向缓冷场。易门铜业渣浮选副工区长方灿虎介绍:“由于场地条件限制,以前的渣包运输费时费力。”走近一看,轨道运行中间横亘着两根柱子,间距仅有6米左右。
这“方寸”间,却大有可为。工程技术人员使用电动平车、转盘、龙门吊的一种新型冶炼渣运输方式,克服场地和转弯半径过小的问题,实现运输过程中的直角转弯,使缓冷场建设费用下降60%,设备投资下降40%,运行维护成本下降50%。
创新的火种一经点燃,便呈燎原之势。
在备料场,满载铜精矿的大卡车驶上卸料平台,车厢里的物料稳稳地下落到指定位置。易门铜业自主研发自动卸车装置,可满足平板车、集装箱车的卸料需求,单车卸矿时间从60分钟/车降至10分钟/车,效率提升了5倍。在熔炼作业区,易门铜业改造的第八代喷枪,使用寿命达36天,底吹炉作业率提升到97.12%,“两天一停产”的日子一去不复返。在浮选平台,自动加药装置精准“滴定”选矿药剂,将误差减小到10%以内。
据悉,从2014年至今,易门铜业申报专利70项,获得授权51项,其中2项发明专利,49项实用新型专利;总结归纳、优化推广6种以个人命名的操作法,荣获中铝集团“金点子”等多项荣誉。创新的灵气涌动,为高质量发展赋能。
3. 士气:打造“三最”的自信
一鼓作气,乘势而上,在创新中尝到了甜头,在创新中找到了企业定位和发展方向,易门铜业士气正高。易门铜业“小而美”的名片背后,是一次次技术创新的积累,让别人眼中的“低粗杂”精矿,成为赚钱的“香饽饽”。
“以前手动捅风眼,速度慢、精准性差,实施改造后,转炉捅风眼实现全自动控制,速度快、精度高,安全风险小。”转炉工区长丁永华只言片语见证着易门铜业一点一滴的变化。易门铜业门口“打造最努力、最赚钱、最幸福的铜冶炼企业”几个大字格外醒目。该公司以张体富为代表的领导班子肩负使命任务,团结带领全体干部职工再造流程、再造文化、再造易铜,大力打造差异化竞争能力。
“差异化竞争,就是要面向市场,努力把‘蛋糕’做大。”为进一步扩大底吹炉差异竞争优势,提高有价金属回收率,易门铜业利用Factsage热力学计算软件的理论分析,建立前期配料体系、炉内反应体系,探索最佳熔炼工艺控制参数,提高低Cu、高Pb、Zn、As原料处理能力,拓宽“低粗杂”原料采购渠道,提高核心竞争力。针对高品位冰铜(≥70%),吹炼过程脱杂效果差、产品等级率低的问题,易门铜业开发了高效传质传热技术,转炉冷料率提高30%,Pb、Zn脱除率分别提高7.64%、4.28%,实现了杂质元素的深度清洁脱除,填补了国内高品位冰铜一步吹炼技术空白。同时,易门铜业在国内首创渣浮选精矿“磁浮联合”再处理技术,渣浮选铜精矿中磁性铁含量降低70%,渣精矿铜品位提高至30%以上,在渣精矿减量30%以上的同时,渣选铜回收率维持不变,促进了熔炼系统的良性循环。
易门铜业有多小?不到两小时就能走完生产流程;易门铜业有多美?“易铜生态林”“杨善洲示范林”仅是绿色工厂的一角;易门铜业工艺有多“精”?技术团队“走出去”援助越南老街铜冶炼扩建项目。小小的“身体”蕴藏着巨大的能量,在这里,是不落一颗烟头的清洁厂区大道,是职工利用废渣钢材打造的绿植文化创意园区,是5S标准定置整洁的生产现场,有一支精神状态良好、团结奋进的职工队伍……
奋斗致敬时代,实干开创未来。在领导班子的带领下,全体易铜人全线落实国企三年改革行动方案,全面抓实对标追标创标,朝着3亿元利润的目标奋楫扬帆。
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