2012年,晨鸣集团顺利通过“FSC-COC认证”、“中国环境标志(Ⅱ型)认证”等多项认证,并获得“全国造纸行业节能减排立功竞赛优胜企业”、“寿光市节能突出贡献企业”等多项荣誉称号。这是晨鸣集团通过增加环保投入,优化升级改造,减少资源消耗量,努力做好节能减排加减法,在科学发展的道路上大步向前的有力见证。
做好加法夯实基础。2012年,晨鸣集团在科学分析研究的基础上,精心谋划,通过增加环保投入、建设新项目、加大设备升级力度等措施,取得了显著效果。去年5月,晨鸣集团投资1.7亿元上马的日处理6万立方米中段水技改工程,顺利通过山东省寿光市环保局验收,废水经深度处理后出水水质,达到了回用生产要求。
项目的实施,使晨鸣集团污水治理效率得到进一步提高,减少了水资源消耗量及污染物排放量。同时,晨鸣集团继续加大设备升级改造力度。去年8月,晨鸣集团蒸汽冷凝水余热回收技术改造项目成功入围国家2012年节能技术改造财政资金奖励项目。
晨鸣集团类似的技术改造还有很多,如电机系统节能技术改造项目,年节能量为2.75万吨标准煤;热电一厂油墨渣输送改造及燃烧器改造项目,年可节约购煤资金300万元。除此之外,晨鸣集团还组织实施了江西晨鸣除气器、铜版纸工厂烘干部等技改项目,优化了资源配置,为提高设备运行效率、降低能耗、减少污染提供了保障。
做好减法轻装上阵。2012年,晨鸣集团继续按照减量化、再利用、资源化的原则,采用新技术、新工艺,强化污染治理,拉长产业链条,加强资源综合利用。
去年5月,晨鸣集团加大落后产能淘汰力度。关停海拉尔晨鸣,并对寿光本部制浆工厂100吨碱回收、九车间等落后产能设备进行了清点淘汰。
吉林晨鸣环保迁建升级改造工作,并于去年下半年开始对武汉晨鸣一厂实施环保迁建升级改造,力求发展速度与质量相协调,投资与效益相协调,资源与环境相协调。
晨鸣集团坚持实施资源、能源的优化配置,投资3000万元上马了江西晨鸣污泥烧结砖项目。项目建成后,可全部消化处理中段水车间产生的造纸干湿污泥,年产9000万块污泥烧结砖,使污泥消耗达到日产日清,减少空气污染,处置费用每吨可节约100元左右,实现了污泥终端化、资源化、无害化处理。同时,利用脱墨浆废水富含填料和少量残余絮凝剂、氯化铝的特点,与25万吨热磨化机浆浆线废水沉降,减少了废水排放,节约了大量费用。
(关键字:晨鸣 环境 产能 造纸)